全安徽率先实现超低排放 这家水泥厂是如何做到的?

2020-07-07 09:06:06

安徽省水泥行业主要污染物排放占比高,特别是氮氧化物排放量占全省总排放量的20%以上,水泥行业的环境治理水平与工业生产水平极不匹配。

严于国标!今年3月,《安徽省水泥工业大气污染物排放标准》发布时,水泥行业纷纷表示压力山大。当前,安徽新版水泥排放标准已经正式实施三个月,水泥行业改造得怎么样?为此,记者跟随环保部门,探访了全省最先实现超低排放的水泥厂——天瑞集团萧县水泥有限公司。

水泥工业是我省最主要的工业污染物排放源之一。根据测算,2018年度安徽省水泥工业排放的二氧化硫、氮氧化物分别为1.3万吨、14.0万吨,分别占全省主要工业排放总量的10.7%、45.9%。其中,氮氧化物是PM2.5和臭氧形成的前体物,对空气质量的好坏有着直接影响,而水泥工业排放的氮氧化物占比近“半壁江山”。

“我省水泥行业主要污染物排放占比高,特别是氮氧化物排放量占全省总排放量的20%以上,水泥行业的环境治理水平与工业生产水平极不匹配。”发布会上,安徽省生态环境厅主要负责人的一席话,强调了实行更严格排放标准的势在必行。为了给现有水泥企业留出改造时间,《标准》规定,新建(含改建、扩建)企业于4月1日起执行,现有企业自10月1日起执行。

新标准的执行,无疑会给水泥行业带来技改成本和压力。一组数据可以反映改造的难度:国家《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)要求颗粒物、二氧化硫和氮氧化物分别为20、100、320mg/m3,安徽省新地方标准要求,有组织排放的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物分别为10、50、100mg/m3,为目前执行《国标》特别排放限值的50%、50%、31.2%。

“要改就改彻底,排放标准只会越来越严。”天瑞集团萧县水泥有限公司总经理陈新生从一开始就打定主意,“一步到位。”今年1月,天瑞生产废气超低排放技改项目在萧县经信局进行了备案。2月、3月改造实施:更换窑头、窑尾收尘袋,系统密封堵漏降粉尘;采用德国洪堡技术,SNCR脱硝及低氮燃烧器降低氮氧化物;优化配料方案,脱硫新工艺降低二氧化硫。6月,天瑞技改项目通过环保验收,成为全省最先实现超低排放的水泥厂。

改造后的效果也很明显。自3月15日超低排放技术改造后,天瑞回转窑运行平稳,颗粒物排放含量小于10mg/ m3、氮氧化物含量小于50mg/ m3、二氧化硫含量小于30mg/m3,连续三个多月达到超低排放的要求,率先达标并持续稳定运行。其中,氮氧化物含量做到了小于50mg/ m3,是新版地方标准规定的一半。

技改成本有多高?是否会对水泥厂产生很大压力?据陈新生介绍,此次企业总共投资了1791万元进行技术改造,换算到每吨水泥上,差不多1吨水泥增加1块多钱成本。陈新生认为,这对企业来说,压力不算大,但超低排放是一个系统工程,改造完成后还需要严格的工艺控制,不是一蹴而就,所以保持稳定很重要。验收之后,环保部门还将持续对天瑞的排放数据进行第三方监测。

“技改后,重污染天气,企业停限产也会减少,这对企业来说就是赚钱,所以要算经济总体账。”陈新生说,蓝天保卫战,企业不能置身事外,“我们将在减排技改投资方面持续用力,为安徽大气污染防治攻坚战做出应有贡献。”

“水泥行业为城市建设作出巨大贡献,但污染排放也不容忽视,如何平衡经济利益和日益提高的环保要求的矛盾,企业一定要以全局眼光,强化责任担当,勇于技术创新,将环境保护工作贯穿于企业经营管理全过程。”宿州市萧县生态环境分局副局长王永表示,《标准》实施后,水泥行业的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度将大幅下降,有利于加快推进水泥行业淘汰落后产能,实现环境高水平保护和经济高质量发展。

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安徽省水泥行业主要污染物排放占比高,特别是氮氧化物排放量占全省总排放量的20%以上,水泥行业的环境治理水平与工业生产水平极不匹配。

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Recently, the local weather conditions in China are not good, the recovery of market demand is insufficient, the price of concrete is mainly stable, and the local pressure is falling. From September 12 to September 18, the national concrete price index closed at 112.93 points, down 0.21% annually and 10.83% year-on-year.