[独家]陶瓷球的故事之三

2016-09-13 08:24:10

九月第一周,我们把在宁夏某水泥厂的陶瓷球拉了回来。共计140吨,往返每吨运费约1000元,加上人工物流等各种费用,合计约14万元,没了。

  今天,要写一个所谓失败的案例。

  九月第一周,我们把在宁夏某水泥厂的陶瓷球拉了回来。共计140吨,往返每吨运费约1000元,加上人工物流等各种费用,合计约14万元,没了。

  说是失败,这是别人的眼光。但是,对于我们来说,只有暂时的挫折,没有永远的失败。每一次挫折,对于loser来说真的就是失败。而对于我们来说,却是奠定成功的基石。

  我们觉得,与其任这个案例在业内传说,形成种种流言,还不如大大方方的分享出来。是否曲直,自有公论。

  磨机编号:1#和2#,带辊压机双闭路联合粉磨系统。

  三仓磨:

  一仓长3.5m,有效内径3.3m。篦缝10mm;筛孔2.0mm;阶梯衬板;

  二仓长2.6m, 有效内径3.3m。篦缝10mm;筛孔1.4mm;阶梯衬板;

  三仓长6.1m, 有效内径3.37m。篦缝5mm;波纹衬板。

  在做这个项目前,我们的项目负责人充满了野心。一方面,我们要感谢用户对我们的信任。另一方面,我们也从这个项目得到一个教训:做事切勿贪功冒进!用葛优葛大爷在电影里的一句台词:步子大了容易扯着蛋.......

  那么,我们的野心是怎么被扯着蛋的呢?

  一开始,我们在1#磨的三个仓全部用上了陶瓷球!

  从5月8日到28日,在1#磨上,我们历级了三个仓全用陶瓷球-二个仓用陶瓷球-三个仓全用钢球三个阶段。不算成功,数据和经过不再此详细罗列。值得商榷的是:28日全部换成钢球后,原以为用陶瓷球才会有的问题依然存在着。比如从29日1:00到11:00时间段,产量103t/h, 细度0.7,比表325.3。而在此之前,我们对于陶瓷球的使用分析是:此次试验最主要的问题是水泥产品细度细、比表面积低,比表面积达不到质量控制要求。比表面积要达到350m2/kg,45微米筛余细度得控制小于1.0%。一般的水泥细度小于10%比表就能达到这个值。

  以下是5月25日以后,两仓都用陶瓷球时的数据:

 鉴于28日三仓全部替换成钢球后,对应数据并不比以上的漂亮多少,我们得出一个初步结论:该磨机系统还存在结构或设计问题需要解决。这一点,也得到合肥院粉磨专家的现场认可。

  与此几乎同时,5月22日,我们在2#磨进行了尾仓单仓使用陶瓷球的试验。基本配磨信息如下:

 试验经过:

  5月23日1:21开磨,磨42.5水泥,初次投料125吨/小时,磨机电流105A左右,电流降低40A。辊压机电流偏低,24A左右,辊压机冲料频繁,期间运行产质量情况见下:

  进入六月后,由于熟料中黄心料偏多,台产降得很厉害。而用户水泥销售良好,出现供不应求的现象。于是停止试用。用户提出,要到9月份再试。然后,9月份时,用户又提出,要到11月份再试.......在不能明确感受到用户合作的诚意后,我们果断把陶瓷球全部运回。

  请注意,是我们主动要求运回,而不是用户主动要求退货。

  以下是2#磨机的试验数据表,其中陶瓷球部分采纳自30日和31日较为稳定的两天的数据:

  综合了1#和2#两台磨机的情况,我们有如下的综合分析:

  1、我们发现,该用户的熟料入磨比表一直偏低,基本在130-160m2/kg之间。而正常数据应在180-220m2/kg之间。主要原因是:辊压机电流低、做功少。额定电流51A,实际工作电流在26A左右。所以,辊压机系统需要改进。而对于陶瓷球的应用,目前业内公认的一个前提条件是:辊压机作功必须给力。从辊压机出来的物料细度越小,则越利于后面陶瓷球的工作。

  2、从两次倒出的陶瓷球来看,都存在糊球现象。时测入磨水份0.9%,出磨温度90℃。因此,操作时应注意适当提高磨内温度。实操时,在加大磨内通风后,低温水份糊球现象基本得到有效控制。也因为这个案例,我们校正了之前一直对业界的一个说法:陶瓷球不会产生糊球现象。现实是,如果用不好,磨内条件得不到优化,作为无机材料的陶瓷研磨体照样会糊球!

  3、在使用陶瓷球时,用户应适当提高装载量,但也不宜过高。试验过程中虽有过两次补球,但都未达到预期的效果,填充率仍然略少。现在来看,使用陶瓷球时,其填充率是钢球填充率的1.2-1.3倍,即37-41%之间为宜。

  4、为提高陶瓷球的应用成功率,必须提前全面研究整个粉磨系统的工艺状况、产质量以及能耗等信息。否则,任何一个小的变量都会影响到整体的使用效果,造成种种被动。

  5、从人文角度:要想用好陶瓷球,用户必须上下一心,积极配合。在本案例中,我们遇到许多人为的困难,导致举步维艰。很多好的技改建议没有得到响应和采纳。也因此,让我得出一个结论:水泥二字,就是水深泥稠的意思。

  6、对于水泥销售良好,市场供不应求的用户,我们就暂不建议使用陶瓷球了。因为要想用好,需要一定的时间来调整,需要耐心、配合、以及强烈把这个产品用好的愿望。

  7,最后一点,我们的陶瓷球在这个案例里面,破碎率极低。完全没有因为破碎而影响到产品在磨机的使用。

  14万元加上四个月的等待,这个成本并不低。但是,通过这个案例的分享,能够让同行少走弯路。能让关注陶瓷球产品的水泥用户们吸取一些经验和教训,我们觉得,也值得!

  爱迪生在发明电灯之前,经历了无数的失败。但每一次失败都会照亮其走向成功之路。“与世界共享节能未来”是我们金石产业报国的梦想。为了实现它,我们不惧任何失败!

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九月第一周,我们把在宁夏某水泥厂的陶瓷球拉了回来。共计140吨,往返每吨运费约1000元,加上人工物流等各种费用,合计约14万元,没了。

2016-09-13 08:24:10

我只想说:陶瓷球,没有那么复杂,但是也没有您想当然的那么简单。

2016-09-06 09:46:40

陶瓷球并不是个新鲜东西,只不过在水泥界,大家对它不甚了解,有点儿“养在深宫无人识”的意思。多年以来,我们一直生产它们来供应建陶和化工领域。有时候做为研磨介质,有时候作为填料和催化剂。虽然外表相似,但因为用途不同,其生产工艺和配方也各有机杼,性能和技术参数更是天壤之别。

2016-08-29 08:44:44

In response to investors'questions on the interactive platform on April 10, Evergreen said that the company actively implemented the national carbon trading work programme, and that the company was at a good level in energy saving and carbon reduction, which would not have a significant impact on the company's production and operation in the short term; The impact on the cement industry, with the gradual tightening of carbon emission quotas, will help to control cement production, thereby improving the relationship between supply and demand, and help to maintain cement prices in the long run.