降本增效
在全体职工的共同努力下
曲阜中联克服了新冠肺炎疫情和
复杂经济形势的不利影响
各项工作都取得了突破性进展
但仍面临着生产经营任务重
市场占有率低
经营成本高等多重压力
为完成年度目标任务
喜迎党的二十大胜利召开
曲阜中联深挖降本增效潜力
扩大开源节流成效
鼓励广大干部职工发挥优良传统
牢固树立过好“紧日子”
做好“当家人”的思想
用“小技改”撬动降本增效“大杠杆”
生产制造部
结合实际生产情况,生产制造部研究制定一线预热器下料管技改方案,对一二级下料管进行技术改造,将一级撒料箱下移42cm,二级撒料箱下移84cm,同时对一二级撒料板角度进行适当调整。投料运行后预热器一级出口温度降低约13℃,系统运行稳定,保守估算熟料标煤耗可降低1kg/t以上。
为进一步降低成品水泥温度,充分利用闲置设备,生产制造部在细粉平台原有的斜槽一侧安装了一条350mm的分料斜槽,该斜槽通过转向节接入,在接入口位置增加一个翻板阀,根据生产情况调整翻板阀开度,引导物料分别进入两台斜槽内,从而降低料层厚度,实现降温目的;另外新增斜槽还可作为紧急情况下的备用设备,为持续生产提供保障,实现一举两得效果。
工程材料分公司
工程材料分公司积极开展试验探索优化用料结构,生产生料使用烘干脱硫石膏粉,石膏掺加量从14%降到11.5%,脱硫石膏粉单价低于原使用的无水石膏,促使生料生产成本降低3.96元/吨。
工程材料分公司持续推进节支降耗修旧利废工作,依据检修工艺特点和现场设备实际情况,按照“以修代换,以旧代新,能修必修”的原则,对更换的旧设备配件采取新旧搭配、组合修复等方法,做到废件活用、旧件新用,如利用更换的旧篦板用等离子切割机切割为耐热钢条使用、利用旧收尘器钢板对漏风漏料点进行修补、利用旧钢板及旧槽钢加固加宽篦冷机门口过道等。现场技术人员通过拆解、组合等方法,充分挖掘废旧物资的剩余价值,最大限度地实现零废料。
泰安分公司
泰安分公司积极推广新技术,持续进行增强剂试验,优化各项配比,降低熟料掺加量。2022年上半年,P.O42.5熟料掺加量为73.23%,比去年同期低4.61%,P.C42.5熟料掺加量为62.90%,比去年同期低5.57%,P.F32.5熟料掺加量为52.36%,比去年同期低2.63%。
为提高设备有效运转率,泰安分公司利用春节停产期间对辊压机辊面进行焊补,更换辊压机进料装置、磨机二仓隔仓篦板,对磨机进行清仓处理。2022年上半年生产电耗为23.55度/吨,2021年上半年生产电耗为24.11度/吨,同比降低0.56度/吨,节约生产电耗费用5.71万元,5月份在中国联合水泥粉磨企业工序水泥电耗评比中获得第三名。